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當空壓機運行參數為: 轉速2950轉/分,電機電流180安培,泵的出口壓力11.5公斤/厘 米,出口流量滿負荷。
電機與系的振幅見表,停機后,立即檢查了復盛空壓機與泵鏡子的同心變, 最大誤差為鈾向0.05毫米,在標準范圍內,然后斷開聯軸器,使電機單獨空運。
(一) 根據現場所測得的振動數據,作振動分析
1、從表12--1所示的振幅看出,振動的部位只發生在空壓機一端,屬于局部振動。
2、聯軸器相鄰的兩個軸承,只有電機軸承產生很大的振動,從而排除兩轉子同心 前軸度偏差過大的問題。
3、從表12一2中空壓機單獨運行的初始報幅看出,主要是基頻混動。
其中,承垂直方向的基頻服動占合成振動的94%。前軸承水平方向的基頻證動占合成報動 的86%。后軸承垂直方向的基頻振動占合成振動的91.5%。
后軸承水平方向的基頻振動 占合成振動的83%。由于沒有攜帶其它儀器,振動相位,報動波形及轉子軸心軌跡沒有 觀察,但從選頻的成分及幅值來看,可以診斷為空壓機轉子質量不平衡。
在配制平衡機的接頭盤時發現,電機聯軸器的內孔與軸配合太松,有0.12毫米的間 陂。原來為了防止在運行中聯軸器串動,用一個M10的螺詮頂著鍵,使之固定。
這樣就使聯軸器的內孔中心與軸心產生了很大的偏心,形成電機轉子較大的重心偏移,從而也就 產生了較大的不平衡質量,使電機空運時,撅幅達130um。
空壓機空轉時,振幅由130um陳為50im。但連泵帶負荷后,振動又大幅度上升, 為此,將振動信號錄入磁帶,回廠后輸入CF-300分析儀中作譜分析。
(二) 根據譜圖和表12一4作振動分析
1、通頰振動中,有四種頻串結構,(150Hz) 為主,共中通頻占的73~83%。
2、在四種頻率中,主要以8f
8、基頻f。(50Hz) 占通頻的37~45%.(250Hz) 占通頻的15~34%。
4、5f.(350Hz) 能量較小,忽略不計。
根據譜圖的頻串結構及各自的能量比例,診斷為空壓機支承部件強度不夠,支承 部件包括: 墊片、機座、臺板和基礎。
經檢查,發現空壓機的四個支腿,是每一側的兩個支腿共用一環通長的20毫米厚的 墊鐵。
由于通長的墊鐵與支座的接觸面積很大,并且電機的每個地角螺栓受力不會完全 一樣,勢必會使墊鐵與底座接觸不良,造成支承部件的強度下降,使電機在滿負荷時, 產生劇烈振動。
為此,加工四塊<每個支跳一塊) 與原來厚度相同的墊鐵開機后,振動明顯下脈。
通過更換電機的四個支排的熱鐵,電機空運振幅502m降為10um ,連泵帶負荷振 幅由1801m降為780um,已有大幅度下降。
但背負荷時振動78um,仍然較大,故又將 新的振動信號錄入磁帶,輸入分析儀內,作殘余振動分析,以消除振動。
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